【班组建设】从“汗水驱动”到“智慧驱动” ——老牌供水企业班组建设的创新实践
2026-05-20

作者:张 鹏

单位:兰州城市供水(集团)有限公司 

联系方式:13919000119

地址:甘肃省兰州市西固区化工街2号 

邮编:730060

摘要:本文从一线班组长视角出发,系统总结了我们班组在日常管理、技术攻坚、降本增效、安全质量等方面的实战经验,分享了班组文化建设、凝聚力提升、活动设计等实务操作,并针对技术瓶颈、管理难题、数字技术落地难、团队凝聚力不强等典型困境,提出了可复制、可推广的破解妙招与心得。班组通过构建“机制+平台+靶向+转化”四位一体的创新生态,成功实现从“维修保障队”向“智慧创造队”的蜕变,为新质生产力背景下的供水班组建设提供真实参考。

关键词:供水班组;创新管理;五小成果;靶向攻坚;班组文化

一、引言:一个老班组的转型之痛

我们班组承担着兰州城区数百万居民的供水任务,平均年龄偏大,老师傅多、经验丰富,但也存在“重应急、轻预防”“重经验、轻数据”的惯性思维。几年前,我们一度陷入“五化”困境:

生产工艺黑箱化:加药靠老师傅“看水调药”,水质波动大、药耗高;

设备设施老龄化:取水泵组服役超15年,能耗占制水成本大头;

水质风险隐蔽化:夏季硫醚类致嗅物质难以提前预警;

管网改造复杂化:城市更新中停水范围难控,影响居民用水;

创新动力碎片化:员工“金点子”无转化平台,小改小革最终“睡”在图纸上。

二、班组管理实践经验:从“救火队”到“创造队”的实战路径

(一)人员统筹与团队建设:把“每个人”变成“合伙人”

过去,班组分工是“班长派活、组员干完算完”。现在,我们推行“揭榜挂帅+轮值组长”制。

揭榜挂帅:每季度列出技术难题清单(如“降低排泥水水量”),员工可自由组队揭榜,完成后给予绩效加分。

轮值班长:每季度换一名普通组员当班长,负责排班、班组实际生产工作、组织班后会。此举让每个人都体验管理责任,主动发现问题。

真实案例:维修工小李在一次轮值中发现泵房反冲洗耗时过长,主动联合电工、运行工研发“水泵电机止动架装置”,将反冲洗时间缩短40%,并获奖。

心得:班组长不要做“唯一的大脑”,而要做“平台的搭建者”。当员工感觉“这是我的事”时,执行力会发生质变。

(二)达标达产与技术攻坚:用“数据”代替“大概”

1. 加药系统改造——从“黑箱”到“透明”

过去,加药量靠老师傅肉眼观察原水浊度后手动调节,波动大,药耗高。我们联合高校,采集半年历史数据,利用机器学习算法构建“混凝剂智能投加模型”。

做法:在线浊度仪+流量计+AI模型→自动调节加药泵频率。

成效:药剂单耗下降10%,出水浊度标准差降低50%,老师傅从“操作工”变成了“模型监护员”。

金句:经验值钱,但只有变成数据才可持续。

2. 泵组能耗攻坚——挑战“老黄牛”设备

针对服役超长年限的取水泵组,我们通过历史数据拟合绘制“流量-效率曲线”,提出 “变频+工频”优化搭配策略:高峰时用变频泵调压,低谷时切回工频泵高效运行。

成效:配水单位电耗下降2%,节省用电,同时消除水锤隐患。

启示:老旧设备不等于低效,关键在“怎么用”。班组小改造也能贡献“双碳”。

(三)危情应对与应急处置:把“被动响应”变“主动防控”

案例:夏季嗅味物质阻击战

每年夏季,刘家峡水库水温升高,水中硫醚类致嗅物质风险骤增。过去只能等待发现再应急处理。现在我们主动开展“二甲基三硫等硫醚类物质方法试验”,建立每周筛查机制,提前3天预警。

实战:去年7月,筛查发现某指标异常曲线,我们提前切换水源并调整预氧化工艺,避免了一次大面积“嗅味投诉”。

标准化:已形成《季节性致嗅物质监测与应急预案》,成为公司内部标准。

班组口诀:“平时多流汗,战时少慌乱;数据跑在前,百姓不抱怨。”

(四)降本增效与质量安全:五小成果“小题大作”

我们建立了“五小成果孵化-评审-推广”闭环机制,鼓励员工立足岗位搞创新。

推广机制:每季度举办“五小成果发布会”,前三名给予绩效奖励+荣誉墙展示,并跨班组推广。

心得:班组降本增效不必等“大投资”,一线员工的“小聪明”就是金矿。

三、班组建设活动实务:让“要我做”变成“我要做”

(一)班组特色活动:实训基地“比武+孵化”双驱动

在集团支持下,我们建成了水生产处理工实训基地和管道工实训基地,既是练兵场,也是创新孵化器。

活动1:每月“故障盲盒”

在实训设备上设置随机故障,两人一组限时排查。

真实故事:年轻员工小赵连续两次排名靠后,主动向老师傅拜师,半年后拿下“技术能手”,他感慨:“以前觉得故障是天灾,现在知道都是可以预判的人祸。”

活动2:阀门快速盲拆盲装比赛

维修工小李为提升速度,反复研究工具角度与手法,衍生出“阀门快速检修法”,进行推广。

成效:两年累计培训500+人次,技能等级晋升通过率提升30%,接待高校实习600+人次。

(二)班组文化打造:从小故事到“班组图腾”

我们坚持“三件小事”:

每日班后会“三分钟分享”:任何人讲一个当天解决的小问题或一个小创新,记录在《班组金点子本》上。

“加药管线优化”就源于运行工老刘一句“每次调阀门都要跑200米,太累”。

荣誉命名制:凡是被采纳的改进,以员工名字命名。

“师带徒”双向打分:徒弟学技能,师傅学新软件/新理论,每月互评。老师傅张工学会了PLC基本编程,他说:“以前怕年轻人嫌我老,现在我俩互相叫老师。”

以小见大案例:

一次班后会,青工小陈提到“排泥车老是黏泥,铲子不好用”。大家七嘴八舌讨论,三天后老师傅王师傅用废旧钢板焊出“除锈除泥铲”原型。这个从“一句话抱怨”到“实物产出”的过程只用了1周。启示:班组文化不是说出来的,是“从解决一个具体的小麻烦”长出来的。

(三)凝聚力提升活动设计:让“硬任务”变“共同挑战”

活动方案:“季度攻坚擂台赛”

规则:每季度选一个生产痛点(如“降低沉淀池排泥水率”),各小组提交方案,实施后对比数据,胜出小组获得“流动红旗”。

案例:去年二季度“除磷剂投加优化”擂台赛,甲班提出“前馈+反馈”双控模型,乙班提出“分区投加”,最终两个方案融合后效果最佳,药耗再降5%。

副产物:比赛暴露的设备短板(如某台泵效率异常偏低)成为下阶段攻关课题。

核心逻辑:比赛不是为了排名,而是让每个人都“盯着问题跑”,而不是“盯着班长跑”。

四、班组工作难题破解:化解“老大难”的妙招

以下是我们在实践中总结的典型难题与破解措施,每一招都经过真实场景检验。

(一)技术难题:管网听漏效率低 → “智能感知+人工复核”

原状:地下管网错综复杂,传统听漏仪依赖经验,漏点定位准确率不足60%。

妙招:引入多维度探测技术(相关仪+噪声记录仪+GIS系统),构建“智能感知”主动控漏体系;

同时保留两名高级听漏工对预警点进行“人工复核”,形成“机器初筛+人脑确认”双保险。

成效:主动发现漏点数量提升2倍,定位准确率达90%,产销差下降1.5个百分点。

(二)管理难题:老师傅不愿分享经验 → “反向导师制”

痛点:部分老师傅认为“教会徒弟饿死师傅”。

破解:实施“反向导师制”:老师傅教年轻人实操技能,年轻人教老师傅使用手机APP、数据采集系统。

每月评选“最佳师徒对子”。

结果:当年有3位老师傅主动将绝活编成《操作口诀卡》,他们说:“现在徒弟也教我,扯平了。”

(三)安全生产隐患:水锤风险隐蔽 → 数字化预警

原状:水泵启停瞬间易产生水锤,过去只能靠“听声音、摸管道”。

妙招:在关键节点加装压力变送器,设置压力变化率报警(如>0.3MPa/s触发)。

编制《水锤风险操作卡》,明确不同工况下阀门启闭速度。

成效:连续两年未发生水锤损坏事件。

(四)数字技术落地难、投资受限 → “土办法+新思维”

困境:集团预算有限,无法全面上大型智慧水务平台。

破解:先用免费/低代码工具:用Excel宏实现加药历史数据回归分析,用钉钉表单实现巡检异常上报自动汇总。

启示:数字化的核心不是买大屏,而是“用数据解决小问题”。

(五)达标达产不稳定 → “过程温控法”

现象:出厂水浊度偶尔波动,尤其汛期原水变化大。

妙招:建立“关键参数过程控制图”(浊度、压力、加药量),设置黄线(预警)。

每2小时描点一次,连续三点偏向一侧立即排查。

成效:出厂水质合格率从98.2%提升至99.7%,非计划调整次数减少60%。

(六)团队凝聚力不强 → “三必访+揭榜挂帅”

现象:班组成员各扫门前雪,缺乏协作。

破解:生活上:“三必访” ——员工生病、家里红白事、有重大困难,班长必须上门。

工作上:“揭榜挂帅”——每项攻关任务明确组长和收益分配,鼓励跨岗位组队。

案例:去年“长输管网冲洗消毒缓冲池”项目,由运行、维修、化验三名不同岗位员工组队,攻克后每人获得专项奖励并署名。从此以后,大家主动找搭档:“你这问题我能帮上忙。”

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